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河南红星机器有限公司

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优化煤破碎工艺,提高经济效益
发布时间:2015-12-12        浏览次数:65        返回列表
 我厂的煤破碎是一台锤式破碎机,其型号为PEF250×400,最大进料粒度210mm,出料口调节范围20~80mm,生产能力5~20吨/小时。这几年来,为了提高煤破碎系统的产量,我厂局部采取了如将锤破机筛条由双排筛架改为单排筛架,增加锤头的有效利用率等措施,虽也取得了一定的成效,但这只是杯水车薪,该破碎系统仍然故障频频,已成为我厂生产的瓶颈,有必要从根本上进行解决,主要采取了如下措施:

红星机器对煤破碎工艺的改进措施:

1、取消深斗机,改为B800皮带机。鉴于深斗机故障多,维修费及维修工作量大的缺点,今年春节期间我厂拆除了该机,通过降低二破机的安装高度,用一条倾角为18°的皮带机代替,改造后传动功率由17kW降低为5.5kW。

2、因为原锤破机破碎能力低,电耗大,对电网冲击大,越来越难以满足生产的需要,经多方考查论证,最后决定用一台四川新都新力设备制造有限公司产的PC∮1300×1300(2001款)反击锤式破碎机配200kW电动机来代替,我们选用这种破碎机的依据为:

a、该机为刚性转子,打击能量大,充分利用“石打石”反击破碎的原理,破碎机中70%-80%破碎是在物料间自相撞击产生的,因而锤头、衬板的磨损小,电机功率低;

b、入料粒度要求小于200mm,与我厂现在最大人料粒度220mm比较接近;

c、该破碎机下面筛条为半封闭状态,调节板可双面使用,使用寿命长,调节方便,不堵不卡,退让性好,安全性高,非常适合我厂石灰石中含泥多易造成堵塞破碎机筛孔的特点。

3、把提升机上下链轮及链斗、链板拆除,利用原提升机简体、轴及轴承座,在原轴上安装HIA00提升机头尾轮.而将HL400提升机料斗加宽为500,更换原来的传动装置,将电动机功率由17kW改为22kW,改造后在正常工况下,提升机电流反而由原来的30A下降为现在的24A。

4、在提升机出料口处增加一台B1800×5800振动筛,与新锤破机组成闭路循环破碎系统。控制筛网孔径为6×6mm,为了选择合适的织筛网金属线的线径,我们通过试验证实当线径大于3mm时,筛孔非常容易堵塞,只能靠提高振幅和频率才能减少此现象的发生,但又增加了楼板的振动,容易剪断筛网。当线径小于1.Smm时,筛网又易冲烂和磨断,最后我们选择合适的线径为2.0-2.Smm。

红星机器对煤破碎工艺的改进:http://www.hxjiqi.com/art/809.html